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CNC故障维修45例
例1.PLC 主板的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床,其PLC 采用S5-130W/B,一次发生通
过NC 系统PC 功能输入的R 参数,在加工中不起作用,且不能更改加工程序中R 参数的数值的故障。
分析及处理过程:通过对NC 系统工作原理及故障现象的分析,确认PLC 的主板有问题。与另一台的主
板对换后,进一步确定为PLC 主板的问题。经厂家维修后,故障被排除。
例2.NC 系统存储器板的故障维修
故障现象:一台配套SINUMERIK 810 数控系统的数控机床,其加工程序编辑后无法保存。
分析及处理过程:经现场多次试验发现,机床可进行手动、手轮、MDI 操作,但在编辑完程序,关机后
重新起动,发现程序丢失,但系统参数仍然存在,因此可排除电池不良的原因,据初步诊断可能为存储
器板损坏导致。与另一台机床上同规格的存储器板更换后,机床恢复正常。
例3.NC 系统主板弯曲变形的故障维修
故障现象:一台采用德国HEIDENHAIN 公司TNCl55 的数控铣床,工作时系统经常死机,停电后经常丢
失机床参数和程序。
分析及处理过程:经现场分析与诊断,出现该故障的原因一般有以下几点:
1)电池不良。
2)系统存储RAM 出错。
3)系统软件本身不稳定。
根据以上分析,逐条进行了如下检查:首先用万用表直接测量系统断电存储用电池,发现正常:测量主
板上的电池电压,发现时有时无,进一步检查发现当用手按着主板的一侧测量时电压正常,而按住另一
侧时则不正常,因此初步诊断为接触不良导致;拆下该主板,仔细检查发现主板已弯曲变形,纠正后重
新试验,故障排除。
例4.控制系统主板的故障维修
故障现象:一台工业控制机作为主控制、采用西班牙FAGOR 系统作为数控部分的仿形镗铣床,一次在加
工完某一零件更换新的加工程序时,突然出现死机现象且无任何报警,强行关机后重新起动系统,此时
主机无法起动,同时出现显示器黑屏现象。
分析及处理过程:检查显示器正常,加工程序无误,更换显卡和内存故障仍然存在;进一步分析判断,
确认是主板出现问题。更换一块新主板后,主机起动正常,机床正常运转。
例5.软件限位超程(设置不当)的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810 系统的专用数控铣床,在批量加工中,NC 系统显示2
号报警“LIMIT SWITCH”。
分析及处理过程:2 号报警意为“Y 轴行程超出软件设定的极限值”,检查程序数值并无变化,经仔细观察
故障现象,当出现故障时,CRT 上显示的Y 轴坐标确认达到软件极限,仔细研究发现是补偿值输入变大
引起的。适当调整软件限位设置后,报警消除。
例6.NOT READY 报警的故障维修
故障现象:一台配套FANUC PM0 系统的数控车床,开机或加工过程中有时出现NOT READY 报警,关机
后重新开机,故障可以自动消失。
分析及处理过程:在故障发生时检查数控系统,发现伺服驱动器上的报警指示灯亮,表明伺服驱动器存
在问题。为了尽快判断故障原因,维修时通过与另一台机床上同规格的伺服驱动器对调,开机后两台机
床均能正常工作,证明驱动器无故障。但数日后,该机床又出现相同报警,初步判断故障可能与驱动器
安装、连接有关。将驱动器拆下清理、重新安装,确认安装、连接后,该故障不再出现。
例7.机床参数混乱的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0M 系统的加工中心,在加工过程中程序不能正常执行,换刀和Z 轴功能丧失,
同时出现910 报警。
分析及处理过程:910 报警意为“RAM 存储板出错”,因此按以下方法排除:①首先检查后备电池电压正
常;②将系统内存参数记录下来然后全部清除:③利用RS-232 接口将以前备份的机床参数文件调入系统;
④机床参数恢复完毕后断电重新起动机床,故障消除。
例8.电池故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床,一次NC 系统加上电后CRT 不显示。
分析及处理过程:检查发现NC 系统上“COUPLING MODULE”板上左边的发光二极管闪亮,指示故障。对
PLC 进行热起动后,系统正常工作;但过几天后,同一故障又重复出现。经对发光二极管闪动频率进行分
析后,确定为电池故障。更换电池后,故障消除。
例9.整流变压器匝间短路的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床,有时在自动加工过程中,系统突然掉
电。
分析及处理过程:测量其24V 直流供电电源发现只有22V 左右,电网电压向下波动时,引起这个电压降
低,导致NC 系统采取保护措施,自动断电。经确认为整流变压器匝间短路,造成容量不够。更换新的整
流变压器后,故障排除。
例10.线圈对地短路的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 810 系统的数控机床,当系统加上电源后,系统开始自检,
当自检完毕进入基本画面时,系统掉电。
分析及处理过程:经检查,故障原因是X 轴抱闸线圈对地短路。系统自检后,伺服条件准备好,抱闸通
电释放。抱闸线圈采用24V 电源供电,由于线圈对地短路,致使24V 电压瞬间下降。
例11.插头上有短路的故障维修
故障现象:一台FANUC-0T 数控车床,开机后CRT 无画面,电源模块报警指示灯亮。
分析及处理过程:根据维修说明书所述,发现CRT 和I/O 接口公用的24EDC 电源正端与直流地之间仅有
1~2Ω 电阻,而同类设备应有155Ω 电阻,这类故障一般在主板,而本例故障较特殊。先拔掉M18 电缆
插头,故障仍在,后拔掉公用的24EDC 电源插头后,电阻值恢复正常,顺线查出插头上有短路现象。排
除后,机床恢复正常。
例12.集成滤波器开路的故障维修
故障现象:某FANUC 7M 数控4 轴铣床,开机后发生05、07 报警,进步检查B 轴位置超差。
分析及处理过程:经分析为位置环反馈部分有问题。检查7M 内部位置控制板,发现个集成滤波器开路,
造成反馈信号中断。换一个滤波器后机床恢复正常。
例13.联锁信号故障的维修
故障现象:某配套大森R2J50M 的专用数控机床,在大修后发现机床A 轴无法旋转,床无法进行正常加
工。
分析及处理过程:机床通电后,发现除A 轴外,其他轴运动和功能均正常,机床无报警。经分析与检查,
可初步判断故障是由于A 轴驱动电缆线连接不良引起的,但检查后发现电缆连接正常:进一步检查驱动
器进线电压正常,输出电压为0V,与另一台机床上同规格的驱动器更换后,机床故障仍然存在,被交换
的其他轴动作正常。因此可判断驱动器正常。深入仔细检查PLC 程序,发现为了防止A 轴与夹具之间的
碰撞,在A 轴上装了一个联锁开关,而该输入信号为“0”,检查后发现由于维修人员在大修过程中将该按
钮拆去后未装上,导致该输入信号为“0”,重新接上该按钮后机床恢复正常。
例14.机床无法起动的故障维修
故障现象:某机床型号为XK5038-1,配套系统为FAGOR 8025MG。合上电柜总开关,机器通电,按CN
C 送电钮,机床无反应。
分析及处理过程:该机床起动顺序为:①总开关合上,BUG、X、Y、Z 轴伺服单元通电;②起动CNC,C
NC、PLC 通电自检,主轴单元通电:③起动液压润滑系统。
机床无法起动可能的原因有:①按钮损坏;②控制电源不正常:③CNC PLC 通电自检不能通过;④液压
润滑系统无法起动。对后两种情况可根据CRT 显示器提示的相关信息进行处理,一般常见的是急停开关
被压上,或液压、润滑油路过滤器堵塞报警及导轨润滑油位低报警:对前两种情况则应针对相应部位进
行检查。
打开电柜,检查为CNC、PLC 及控制继电器供电的+24V 电源,发现其输出电压表指针超出最大量程,即
+24V 电压输出失控,电源损坏。拆下+24V 电源,打开检查,发现5 个输出功率管(DDl5)中有一只c、e
极间被击穿,取样管(3DGl2C)c、e 极间被击穿。更换新管通电,用灯泡作负载,测输出电压稳定在+24V。
注:该电源为串联型直流稳压电源,为输出大电流,采用5 只功率管并联作输出管,若参数不一致,则
容易造成某一管负荷电流大而被击穿,故在换管时,从同一批功率管中挑选了5 只功率管更换,以保证
参数一致,各管负荷平衡。
将修好的+24V 电源按原样装上,开机,CRT 依然无显示,无讯响,停机打开CNC 操作站后盖,拧下CN
C 接口熔断器,发现被烧断,根据熔断器烧损轻微判断,CNC 内应无击穿短路。换上同型号熔断器,通
电后机床恢复正常。注:CNC 输出由一+24V 电源供电,输出级供电电压最大不得超DC30V,最小不得
低于DCl8V,输出电流最大不得超过100mA。由于+24V 电源被击穿,导致电压太高,超过DC30V 引起
输出过流而使熔丝熔断。
例15.加工中途停机报警的故障维修
故障现象:某机床型号为XK5038-1,配套系统为FAGOR 8025MG。机床使用两年后,加工中途经常自
动停机报警,有时机床其他电磁阀动作(如换刀)它也会立即停机报警,机床显示LAN(节点)错误,报警时
加工信息丢失。
分析及处理过程:根据报警显示,查CNC 与PLC 通信时发送和接收的字节数确实相差较大,可判断CNC
与PLC 通信受干扰。因机床工作两年后才出此故障,故先检查接地情况,发现接地螺栓锈蚀,电阻变大,
重接地线后开机,故障依然存在。后打开CNC 与PLC 通信电缆插头检查,发现PLC 端插头有两线相靠太
近,用手拽线,线头出现相碰。处理后试机,机床恢复正常,此后未再出现此故障。故障原因是机床加
工中的振动造成线头轻微相碰,对CNC 与PLC 通信造成干扰,当输出数据与接收数据误差超过一定范围
时,CNC 报警停机:另外接地不良增加了其他机床的干扰,也造成报警。
例16.死机的故障维修
故障现象:某配套FANUC-6M 系统的加工中心打雷后出现死机。
分析及处理过程:出现死机的原因有:软件方面的问题,如控制软件缺陷、参数混乱;电路板有故障,
特别是主板和存储板。
首先查系统参数,发现有许多参数与备份不一致,重新输入后,开机,机床恢复正常。经检查,发现该
机床地线接头锈蚀严重。除锈重新联接,并用兆欧表测量,以确保接地电阻小于4Ω,以后未再出现类似
故障。
例17.CRT 闪烁、发亮的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 0-TD 系统的数控车床,在调试中时常出现CRT 闪烁、发亮,但无字符显示。
分析及处理过程:分析引起故障的原因主要有:
1)CRT 亮度调整不当。
2)系统参数设定不当。
3)系统的主板和存储板不良。
调整CRT 的亮度和灰度旋钮,对系统进行初始化处理,重新设定参数后,显示恢复正常。
例18.PLC I/O 单元的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 802D 系统的四轴四联动数控铣床,开机后,发现操作面板上“NC.ON”指示
灯不亮,但开机过程正常,无报警,手动回参考点时CRT 显示:坐标轴无使能。机床无法工作。
分析及处理过程:该机床此前工作一直很稳定,且从表面上看这两个故障没有直接的联系,故首先要排
除指示灯不亮的故障。经测量,指示灯管脚两端无电压,而且没有发现线路上有开路或短路现象。查看P
LC 状态表,“NC.ON”指示灯输出信号为“Q1.4=1”,同时又发现机床自动润滑输出信号为“Q0.5=1”时,润
滑电动机并不工作。经检查,线路没有问题,因此怀疑PLC I/O 单元可能已损坏。更换同类机床的PLC
I/O 单元,更换后机床工作正常。由此可见,包括“坐标轴无使能”在内的一系列故障系PLC I/O 单元损坏
引起的。经检测,发现该单元上一个熔丝已烧断,从而导致故障的产生。
例19.车球有凸台的故障维修
故障现象:某配套KNDl00T 的数控车床,在加工个凹型半球面完成后发现所加工的工件有一锅底状的小
凸台。
分析及处理过程:经了解,发现可能是由于机床反向间隙引起的。重新运行该程序,并用百分表进行检
测,发现机床大修以后Z 轴产生了0.03mm 的反向间隙;补偿该间隙后机床即恢复正常。
例20.系统无法起动的故障维修
故障现象:某配套FANUC PM0 的数控机床,开机后系统无法起动,控制器正面的绿色指示灯“EN'’不亮。
分析及处理过程:检查系统DC24V 电源输入状况,检查结果为DC23.6V(在DC24V±10%范围内),属正
常。关机后,检查控制器正面的熔断器F1,发现熔断器已烧断;更换F1 后,系统故障排除。
例21.401 号报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC PM0 的数控车床,时常出现401 号报警。
分析及处理过程:经多次试验,该机床并不是一直出现该报警号,而是时有时无。从故障的现象上来看,
该类故障一般不大可能是原理或设计故障,而极有可能是某处连接不良而引起。参考FANUC PM0 维修手
册,并检查各处电缆的连接状况,发现数控系统至伺服的连接电缆松动;重新连接后故障排除。
10.2 伺服进给系统故障维修31 例
例22.伺服电动机故障的维修
故障现象:一台配套SINUMERIK 810T 系统的数控车床,一次刀塔出现故障,转动不到位,刀塔转动时,
出现6016 号报警“SLIDE POWER PACK NO OPERATION”。
分析及处理过程:根据工作原理和故障现象进行分析,刀塔转动是由伺服电动机驱动的,电动机一起动,
伺服单元就产生过载报警,切断伺服电源,并反馈给NC 系统,显示6016 报警。检查机械部分,更换伺
服单元都没有解决问题。更换伺服电动机后,故障被排除。
例23.位置反馈板故障的维修
故障现象:一台采用直流伺服系统的美国数控磨床,E 轴运动时产生“EAXIS EXECESS FOLLOWING ERR
OR”报警。
分析及处理过程:观察故障发生过程,在起动E 轴时,E 轴开始运动,CRT 上显示E 轴数值变化,当数
值变到14 时,突然跳变到471,分析确认为反馈部分存在问题。更换位置反馈板后,故障消除。
例24.反馈电缆折断的故障维修
故障现象:一台数控磨床,E 轴修整器失控,E 轴能回参考点,但设定在自动或半自动修整时,运动速度
极快,直到撞到极限开关。
分析及处理过程:观察发生故障的过程,发现撞极限开关时,其显示的坐标值远小于实际值,故确认是
位置反馈的问题。但更换反馈板和编码器都未能解决问题。后仔细研究发现,E 轴修整器是由Z 轴带动运
动的,一般回参考点时,E 轴都在Z 轴的一侧,而修整时,E 轴修整器被Z 轴带到中间。为此我们做了这
样的试验,将E 轴修整器移到Z 轴中间,然后回参考点,这时回参考点也出现失控现象,为此断定由于E
轴修整器经常往复运动,导致E 轴反馈电缆折断,而使接触不良。找出断点,焊接并采取防折措施后,
故障消除。
例25.SIEMENS 系统Profibus 总线报警的故障维修
故障现象:一台配套SIEMENS SINUMERIK 802D 系统的四轴四联动的数控铣床,开机后有时会出现38
0500Profibus-DP:驱动A1(有时是X、Y 或Z)出错。但关机片刻后重新开机,机床又可以正常工作。
分析及处理过程:因为该报警时有时无,维修时经过数次开关机试验机床无异常,于是检查总线、总线
插头,确认连接牢固、正确,接地可靠。但数日后,故障重新出现;仔细检查611UE 驱动报警显示为“EB280”,
故障原因为电流检测错误,测量驱动器的输入电压,发现实际输入电压为406V。重新调节变压
器的输出电压,机床恢复正常,报警从此不再出现。
例26.换刀故障的维修
故障现象:一台数控铣床发生打刀事故,按急停按钮后,换上新刀,但工作台不旋转。
分析及处理过程:通过PLC 梯形图分析,发现其换刀过程不正确,计算机认为换刀过程没有结束,不能
进行其他操作。因此,按正确程序重新换刀后,机床恢复正常。
例27.机床过载报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC-0M 系统的数控立式加工中心,在加工中经常出现过载报警,报警号为434,
表现形式为Z 轴电动机电流过大,电动机发热,停上40min 左右报警消失,接着再工作一阵,又出现同
类报警。
分析及处理过程:经检查电气伺服系统无故障,估计是负载过重带不动造成。
为了区分是电气故障还是机械故障,将Z 轴电动机拆下与机械脱开,再运行时该故障不再出现。由此确
认为机械丝杠或运动部位过紧造成。调整Z 轴丝杠防松螺母后,效果不明显,后来又调整Z 轴导轨镶条,
机床负载明显减轻,该故障消除。
例28.电动机联轴器松动的故障维修
故障现象:一台数控车床,加工零件时,常出现径向尺寸忽大忽小的故障。
分析及处理过程:检查控制系统及加工程序均正常,然后检查传动链中电动机与丝杠的联接处,发现电
动机联轴器紧固螺钉松动,使得电动机轴与丝杠产生相对运动。由于半闭环系统的位置检测器件在电动
机侧,丝杠的实际转动量无法检测,从而导致零件尺寸不稳定:紧固电动机联轴器后故障消除。
例29.压力开关损坏的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 840C 系统的加工中心,一次开机后B 轴不能运动。
分析及处理过程:经检查,B 轴电磁阀已动作,但PLC 显示B 轴未放松,故判断压力开关有问题。拆下
后经检查,发现该开关触点损坏;换一个压力开关后,故障消除。
例30.B 轴伺服报警的故障维修
故障现象:一台配套OKUMA OSP700,型号为XHAD765 的数控机床,加工中B 轴出现伺服报警ALARM
A:“SVP 速度指令越限,B 轴11F9FD76”。
分析及处理过程:按复位后,报警消除。分析报警内容,估计转台阻力大或是速度反馈有问题。将快速
进给倍率开关拔到10%,MDI 方式下转动B 轴,B 轴上升后,抖动一下立即报警,同时有机械冲击声,
感觉是B 轴转不动,怀疑转台上升未到位或是机械卡滞,或是B 轴电气有问题。MDI 方式下执行M20、
M21 指令升起、落下转台,查PLC 数据IAXBUl 在转台上升后能亮显,用尺检查转台上升的高度值正常,
不应存在上下鼠齿盘未完全脱开的问题;再打开护板及转台侧盖查电动机插头和传动蜗轮蜗杆,在拉B
轴电动机电缆时,发现B 轴电动机三相电缆磨破,有一根电缆断裂。将电缆修复后开机,B 轴运转恢复
正常。
例31.转台报警的故障维修
故障现象:一台配套OKUMA OSP700,型号为XHAD765 的数控机床,早上开机后转台转位后下落时显
示“2870 旋转工作台夹紧检测器异常”,同时工作台上升到旋转准备位置。
分析及处理过程:复位后,报警清除。根据报警内容应查转台夹紧开关,由于转台转位前是正常的,根
据经验,笔者怀疑其准确性。在MDI 方式下执行M20 工作台夹紧指令,工作台下落后又报警上升,经仔
细观察,发现工作台下落缓慢,故怀疑下落时间超时而报警;让两个人站在工作台上,再执行M20 指令,
工作台落下明显加快、不再报警,证实了判断。
该转台设计为上升时,液压缸压缩转台夹紧弹簧将转台顶起,夹紧时靠弹簧力将液压缸内油挤出,压紧
工作台液压缸堵塞节流,弹簧力变小,油粘度增大等均会导致油流速变慢而引起转台下落超时。让机床
热机10min,其间连续执行M20、M21 指令,等液压油温上升后再转转台正常。由于天气转冷,液压油
随温度下降变稠,液压缸中油不能及时排出,造成超时报警。
例32.转台回零不准的故障维修
故障现象:一台配套FANUC OMC,型号为XH754 的数控机床,转台回零不准,回零后工作台歪斜。
分析及处理过程:出现这种故障一般是由于转台回零开关不良、行程压块松动或开关松动。关机后将转
台侧盖打开,用手压行程开关正常,查行程压块正常,查开关座正常,估计行程开关压合断开点变化。
将开关座向正确方向调整小段距离后开机,故障消除。
例33.转台分度不良的故障维修
故障现象:一台配套FANUC OMC,型号为XH754 的数控机床,转台分度后落下时错动明显,声音大。
分析及处理过程:转台分度后落下时错动明显,说明转台分度位置与鼠齿盘定位位置相差较大;如果回
零时位置同时也有错动,则可调节第4 轴栅格偏移量(参数0511)来解决:如果转台传动有间隙,则可调
节第4 轴间隙补偿(参数0538);如果机械螺距有误差,则相应调整第4 轴螺补。本例中发现转台回零后
也有错动,调整0511 数值后解决。
例34.X 轴振荡的故障维修
故障现象:一台配套FANUC OMC,型号为XH754 的数控机床,加工中X 轴负载有时突然上升到80%,
同时X 轴电动机嗡嗡作响;有时又正常。
分析及处理过程:现场观察发现X 轴电动机嗡嗡作响的频率较低,故判断X 轴发生低频振荡。发生振荡
的原因有:
1)轴位置环增益不合适。
2)机械部分间隙大,传动链刚性差,有卡滞。
3)负载惯量较大。
经查X 轴位置增益未变,负载也正常,经询问,操作工介绍此机床由于一直进行重切削加工,X 轴间隙较
大,刚进行过间隙补偿。经查X 轴间隙补偿参数0535,发现设定值为250,用百分表测得X 轴实际间隙
为0.22,看来多补了;直至将设定值改为200 后,X 轴振荡才消除。注:X 轴这么大间隙,要想提高加
工精度,只有消除机械间隙。
例35.X 轴间隙太大的故障维修
故障现象:一台配套FANUC OMC,型号为XH754 的数控机床,X 轴间隙太大。
分析及处理过程:X 轴间隙由联轴器间隙、轴承间隙、丝杠间隙、机械弹性间隙等组成。拆下X 轴护板,
停电关机,用手握住丝杠,来回转动,感觉自由转角较大,有较大间隙;调整X 轴丝杠轴承间隙,拧紧
螺母将其调紧也没有改善,故怀疑丝杠螺母有问题。将丝杠螺母与工作台松脱,检查,并未发现间隙;
再打开轴承座法兰,检查丝杠轴承,发现两角接触轴承(背靠背)内圈已调紧到一起,正常情况下应有间隙,
说明该对轴承间隙已无调整余地。
按该轴承外径,车一厚lmm 的小圆环垫在该对轴承外径中间,减去原间隙,这样该对轴承内圈就有0.8
mm 左右的间隙调整裕量。安装后将轴承背紧螺母适当调紧,将参数0535 置0,用百分表测X 轴间隙为
0.02mm,再将参数0535 设为15,测X 轴间隙为0.01mm,X 轴间隙得以消除。
例36.X 轴编码器报警的故障维修
故障现象:一台配套FANUC OMC,型号为XH754 的数控机床,加工中出现319 号报警。
分析及处理过程:查维修手册,提示故障原因为X 轴脉冲编码器异常或通信错误,查诊断号760,发现
其多位置位,维修手册提示为脉冲编码器不良或反馈电缆不良。先检测X 轴编码器电缆插头M185 正常,
故判断是X 轴串行编码器有问题。为确认,在电柜内将M184 与M194、M185 与M195 及相应电动机三
相驱动线进行交换,发现故障报警变为339,故障变为Z 轴,证实X 轴编码器不良。更换后,故障排除。
例37.超程报警的故障维修
故障现象:一台配套FANUC OMC,型号为XH754 的数控机床,X 轴回零时产生超程报警“OVER TRAVE
L-X”。
分析及处理过程:检查发现X 轴报警时离行程极限相差甚远,而显示器显示的X 坐标超过了X 轴范围,
故确认是软限位超程报警。查参数0704 正常,断电,按住P 键同时接通NC 电源,在系统在对软限位不
作检查的情况下完成回零;亦可将0704 改为-99999999 后回零,若没问题,再将其改回原值即可;还可
按P 键和CAN 键开机以消除报警。
例38.进给轴报警的故障维修
故障现象:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1 的数控机床,X 轴报警,显示器显示“X
axis not ready”。
分析及处理过程:送电起动机床,正向移动X 轴,无报警;负向移动机床,报警出现。打开X 轴右侧导
轨护板,发现护板内部有许多切屑,估计由切屑卡死引起。将护板拆下清洗,并清除内部切屑,安装护
板后开机,机床正常。
例39.故障现象:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1 的数控机床,X 轴报警,显示器显示“X
axis not ready”。
分析及处理过程:停电半小时后起动机床,无报警;机床空运行时应正常,但刚切削加工即报警,故怀
疑X 轴伺服驱动单元有问题。打开电柜检查X 轴伺服单元,发现X 轴有一个输出端子发黑,怀疑氧化造
成接触不良。停电半小时后(伺服单元内有大容量电容,让其将电放掉,以防触电和损坏)用砂纸将X 轴端
子打光,拧紧后开机试切削,故障消除。
例40.进给轴漂移的故障维修
故障现象:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1 的数控机床,工件铣削精度超差,镗孔失圆。
分析及处理过程:查已加工件,发现误差出现在横向,纵向正常;而横向加工对应X 轴,故怀疑X 轴有
问题。手动移动X 轴,发现X 轴定位后位置坐标示值在0.05 范围波动,而正常波动为0.001,同时X 轴
电动机有轻微嗡嗡声,估计X 轴漂移。打开电柜,在X 驱动单元上找到标志为drift 的电位器,仔细调节,
使X 轴示值波动回复到0.001。再进行加工,精度恢复正常。
例41.进给轴频繁报警的故障维修
故障现象:一台配套FAGOR 8025MG,型号为XK5038-1 的数控机床,机床频繁出现进给轴报警,多则
一天一次,少则5~6 天一次,停机断电半小时后开机又正常。
分析及处理过程:根据故障现象,判断电气接触有问题。先查供电,将机床停下用万用表测伺服电源BU
G 电压正常,+24V 供电正常;再查控制线路,CNC 到PLC、到X 轴伺服单元电缆接触良好,X 轴伺服到
X 轴电动机电缆正常;测电动机亦无断路、短路、发热现象,故确认电气无问题。再查机械传动,用手拧
X 轴丝杠,转动轻松、灵活,无阻滞、卡死现象,则判断机械应该没问题。鉴于伺服断电半小时后开机又
正常,有时几天不报警,故判断伺服及电动机不应有大问题,检查陷入困境。因任务紧,机床暂时带病
工作。后加工时无意中测量一控制变压器进线380V 电压,发现只有290V,比正常值低90V 左右,且不
稳定;跟踪查到电柜总空气开关,测开关进线电压正常,开关出线有两线线电压偏低且波动较大;机床
各轴停下时,电压又上升至380V 左右。至此,故障根源终于找到。停电拆下总空气开关,发现有一触点
烧蚀,造成接触不良。机床不加工时,总电流小,空气开关不良触点压降小,看上去供电正常,不易察
觉;机床切削加工时,总电流大,不良触点压降相应增大,造成伺服单元电源不正常而报警停机。
例42.光栅尺故障的故障维修
故障现象:某配套SIEMENS 8M 系统的进口加工中心,出现114#报警,手册提示为Y 轴测量有故障,
电缆损坏或信号不良。
分析及处理过程:该机测量采用海德汉直线光栅尺,根据故障内容查Y 轴电缆正常。为判断光栅尺是否
正常,将Y 轴光栅尺插到与其能配用的光栅数显表上通电,用手转动Y 轴丝杠,发现Y 轴坐标不变,则
说明光栅尺故障。拆下该光栅尺,发现一光电池线头脱落:重新焊接好后,通电检查,数显表显示跟随
光栅变化;再将光栅尺装回机床,开机报警消除,机床恢复正常。
例43.检测信号断线引起坐标轴故障的维修
故障现象:某配套SIEMENS 8 系统的卧式加工中心,在工作过程中机床突然停止运行,CRT 出现NC 报
警104;重新起动机床,报警消除,可以恢复正常,但工作不久,故障重复出现。
分析及处理过程:查询NC l04 报警,其含义为“X 轴测量系统电缆断线”。
根据故障现象和报警,我们先检查读数头和光栅尺,光栅密封良好,里面洁净,读数头和光栅没有受到
污染,并且读数头和光栅正常;随后检查测量电路板,经检查未发现不良现象,经过这些工作后,把重
点放在反馈电缆上。测量反馈端子,发现13 号线电压不稳,停电后测量13 号线,发现有较大电阻,经
仔细检查,发现此线在X 轴运动过程中有一处断路,造成反馈值不稳,偏离其实际值。经重新接线后,
机床故障消除。
例44.快速移动时出现414 和410 号报警的故障维修
故障现象:某配套FANUC 0M 系统的立式加工中心,X 轴快速移动时出现414 和410 号报警。
分析及处理过程:414 和410 号报警的含义是“速度控制OFF”和“X 轴伺服驱动异常”。鉴于此机床在故障
出现后能通过重新起动消除,但每次执行X 轴快速移动时就报警,故初步判定故障与伺服电动机有关。
检查伺服电动机电源线插头,发现存在相间短路;重新连接后,故障排除。
例45;414、401 号报警的故障维修
故障现象:一台配套FANUC 0 系统的数控车床,开机后就出现414、401 号报警。
分析与处理过程:FANUC 0 数控系统的414、401 号报警属于数字伺服报警,报警的具体含义分别是“X、
Z 位置测量系统出错”,“X、Z 轴伺服放大器未准备好”。向操作人员询问得知,因工厂基建,该机床刚搬
至新址不久,第一次开机就出现上述状况,此前该机床工作一直很稳定,因此怀疑在搬运过程中导致电
动机、驱动器等元器件的连接损坏。用万用表测量电动机各电缆的连接,经检查未发现异常。将插头插
拔确认连接牢固、无错误后再开机,报警仍未解除。于是,按“SYSTEM”键进入系统自诊断功能,检查0
200 号参数,发现该参数第6 位显示为“1”及“#6(LV)=1,参阅维修手册,提示此时为低电压报警。检查
驱动器输入电压,发现无输入电压:依据电器原理图继续检查,发现空气开关QF4 始终处于断开状态。
更换新的开关,重新开机,机床恢复正常工作。


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